ह्यूस्टन स्थित इंटुएटिव मशीन्स ने अपना रोबोटिक अंतरिक्ष यान बंद कर दिया है ओडीसियस चंद्रमा पर एक लंबी ठंडी रात की शुरुआत से पहले। सात दिन पहले, सौर ऊर्जा से संचालित लैंडर इतिहास में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान बन गया था, और अपोलो 17 के बाद ऐसा करने वाला पहला अमेरिकी वाहन बन गया था।
हालाँकि, यह शटडाउन लैंडर के लिए "स्लीप मोड" बन सकता है, जिसे मिशन टीम प्यार से ओडी कहती है। इंटुएटिव मशीन्स के सह-संस्थापक और सीईओ स्टीव अल्थेमस ने कहा, "मुझे लगता है कि हम ठंडी चांदनी रात के लिए ओडी को बंद कर देंगे और देखेंगे कि क्या हम इसे लगभग तीन सप्ताह में दोपहर की धूप में जगा सकते हैं।"
कंपनी ने थोड़ी देर बाद इस आशा की पुष्टि की, जब उसने अपने पेज पर प्रकाशित किया Twitter एक नया लैंडर सेल्फी. “शुभ रात्रि, ओडी। हमें आपसे दोबारा सुनने की उम्मीद है,'' पोस्ट में लिखा है।
इससे पहले कि इसकी शक्ति समाप्त हो जाए, ओडीसियस ने एक उपयुक्त विदाई प्रसारण पूरा कर लिया। आज प्राप्त, 22 फरवरी की यह छवि पृष्ठभूमि में अर्धचंद्राकार पृथ्वी को दर्शाती है, जो ब्रह्मांड में मानवता की उपस्थिति का एक सूक्ष्म अनुस्मारक है।
शुभ रात्रि, ओडी। हम आपसे सुनने की आशा करते हैं... pic।twitter.com/RwOWsH1TSz
- सहज मशीनें (@Int_Machines) फ़रवरी 29, 2024
एक अनुस्मारक के रूप में, ओडीसियस अंतरिक्ष यान 15 फरवरी को स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। 4,3 मीटर लंबा मॉड्यूल 21 फरवरी को चंद्र कक्षा में पहुंचा और एक दिन बाद मालापर्ट ए के पास उतरा, जो दक्षिणी ध्रुव से लगभग 300 किमी दूर स्थित एक गड्ढा है। महीने.
लैंडिंग सफल रही, लेकिन आसान नहीं. लैंडिंग से कुछ घंटे पहले, मिशन टीम ने पाया कि ओडीसियस के लेजर रेंजफाइंडर, जो वंश के दौरान वाहन को ऊंचाई और क्षैतिज वेग डेटा प्रदान करने वाले थे, खराब थे। इसलिए उन्होंने एक प्रायोगिक LIDAR डिवाइस का उपयोग करके एक समाधान तैयार किया नासा डिवाइस पर स्थापित किया गया। यह उस पेलोड में शामिल उपकरणों में से एक है जिसे नासा ने वाणिज्यिक चंद्र पेलोड सर्विसिंग कार्यक्रम के तहत 118 मिलियन डॉलर के अनुबंध के तहत चंद्रमा पर भेजा था।ces (एलपीएस)।
एक अन्य निजी पेलोड ईगलकैम कैमरा सिस्टम था जिसे एम्ब्री-रिडल एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा बनाया गया था। जमीनी स्तर से होने वाली हर चीज़ को फिल्माने के लिए ईगलकैम को वंश के दौरान ओडीसियस पर तैनात किया जाना था। हालाँकि, मिशन टीम ने नेविगेशनल मुद्दों के कारण लैंडिंग के दौरान ईगलकैम को बोर्ड पर छोड़ने का फैसला किया।
नेविगेशन समस्याओं के कारण भी अपेक्षाकृत कठिन लैंडिंग हुई। मॉड्यूल योजना की तुलना में थोड़ा तेजी से उतरा और जमीन पर अपेक्षाकृत जोर से टकराया, जिससे उसके छह पैरों में से एक या दो टूट गए, और अंततः उसकी तरफ झुक गया। इस अभिविन्यास ने मिशन टीम के लिए ओडीसियस के साथ संचार करना और डिवाइस के लिए चंद्र स्थितियों में काम करने के लिए आवश्यक सूर्य का प्रकाश प्राप्त करना कठिन बना दिया। हालाँकि, ओडी अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब रहा - इंटुएटिव मशीन्स ने मान लिया कि सतह पर मॉड्यूल का मिशन लगभग एक सप्ताह तक चलेगा।
उपरोक्त समस्याओं के बावजूद, सहज मशीनें और नासा ओडीसियस के चंद्रमा पर उतरने को सफल मानते हैं और यह भविष्य के चंद्र अन्वेषण में सफलता का संकेत देता है। अंतरिक्ष एजेंसी को डिवाइस पर मौजूद सभी पांच सक्रिय उपकरणों (छठा, एक लेजर रिफ्लेक्टर सरणी, एक निष्क्रिय उपकरण जो अन्य चंद्र अंतरिक्ष यान को नेविगेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है) से डेटा प्राप्त हुआ।
नासा ने लैंडर की लंबी चंद्र नींद से जागने की संभावनाओं के बारे में भी कुछ आशावाद व्यक्त किया, हालांकि जांच इसके लिए डिज़ाइन नहीं की गई थी। जाहिर है, यह अंतरिक्ष यान की सफलता से प्रभावित था पतला - पहला जापानी अंतरिक्ष यान जिसने न केवल चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की, बल्कि कुछ दिन पहले चंद्र रात्रि से स्लीप मोड से बाहर भी आया, हालांकि अंतरिक्ष यान को इसके लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था।
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